日前,在山推工程机械股份有限公司传动分公司,记者见到刚上榜2019年度"鲁首席技师"人选公示名单的刘呈虎。从业12年,他潜心专研,任劳任怨,逐渐成为了车间的“多面手”。他积极参与公司降本增效、质量提升的工作,共提报质量改善、效率提升案例30余项,每年为公司节约成本约25万余元。
提升“专注度”
10年仅有1个残次品
在传动分公司机加工车间,刘呈虎正在卧式镗床前日常工作。对照着机械加工作业指导书,按照尺寸要求,刘呈虎正一丝不苟地进行着行星架的加工。“产品对精准度的要求很高,在加工过程中一定要专心致志。”见到记者的到来,刘呈虎放下手头作业说,操作过程中要紧盯刻度盘,根据刻度盘及时调整尺寸、偏差。
“生产过程中,工人的精细程度直接影响产品的质量,因此生产过程中要熟练生产流程。”提及工作,刘呈虎的话多了起来。变速箱的种类很多,作为变速箱的核心部分,行星架的种类更多,熟记各类行星架的加工流程、尺寸特征在工作中十分必要。“‘山推’每一款推土机的行星架部分加工工序都由我们完成,牢记各类行星架的尺寸特征十分必要。”刘呈虎说,一个疏忽就可能会酿成大错。
从业12年,“责任心”成为刘呈虎总结出来的“制胜法宝”。“从业第二年,操纵机械时走了神,出了一个残次品。”这次经历让刘呈虎刻骨铭心,这次残次品也成为了刘呈虎从业12年中唯一的一个残次品,从此,“责任心”成为了挂在口头上的词。
为了更好地进行加工生产,刘呈虎的岗位技能从所学习过的车床、数控车床、本岗位的镗床,还学习并熟练掌握了加工中心、数控铣床、数控插齿机、滚齿机等岗位技能。作为传动分公司机加工车间三班班组长,当工厂生产任务紧张或人员不足时,他积极承担其他瓶颈工序岗位的生产任务,真正长成了一个生产车间里的“多面手”。
岗位上不断创新
还积极“传帮带”
“SD16推土机变速箱行星架超差的难题一直困扰我们,使得零件内档面平行度合格率一直在90%左右。”为了解决这个难题,刘呈虎带领求知QC小组攻克SD16推土机变速箱倒挡行星架超差的难题,经过了一年的努力,成功使得该零件内档面平行度合格率达到100%,有效降低了SD16推土机变速箱倒挡异响故障率。
除此,刘呈虎还参与公司降本增效,质量提升的工作。共提报质量改善,效率提升案例30余项,每年可节约成本约25万余元,且多项提案获事业部和公司表彰。
为了更好低进行传帮带,刘呈虎带动班组内成员学习。刘呈虎所在的班组内有镗床,钻床,动平衡,滚齿机,插齿机等十余台设备,人员技能水平参差不齐,且技能单一,只会操作自己的设备,如有生产任务多时,各岗位人员无法合理调配。发现这一短板后,作为班长的刘呈虎,看在眼里急在心里,下定决心要改变这一现象。
2015年利用事业部的岗位技能提升培训工程,多方联系准备,多次组织班组人员进行其他岗位技能培训。现在班内所有人员,对本班内设备都能够熟练操作,人人都是多面手。他还把工作经验通过开设讲堂的方式推广到公司其他员工当中,目前共开设培训讲堂12次,培训员工130人次,用自己的所学带动了一大批员工的成长。
齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张慧 通讯员 祝存波